Lorenzo Rosa
Realizzazione e sperimentazione di una pettinatrice tessile ad elevata efficienza energetica. Sviluppo del sistema di azionamento meccatronico.
Rel. Nicolo' Zampieri, Matteo Magelli. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, 2024
|
|
PDF (Tesi_di_laurea)
- Tesi
Accesso limitato a: Solo utenti staff fino al 24 Luglio 2027 (data di embargo). Licenza: Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (9MB) |
Abstract
Questo studio, svolto presso l’azienda officine Gaudino S.P.A. e in collaborazione con uno studio ingegneristico esterno A.B. Energy S.R.L, si è posto un duplice obbiettivo. In primo luogo, si è voluto sviluppare il sistema di azionamento meccatronico di una pettinatrice tessile progettata all’interno dell’azienda. In secondo luogo, si è voluto, dopo aver eseguito prove di simulazione e di prima messa in moto della macchina, verificare i risultati ottenuti durante le prove di simulazione dinamica, eseguite in fase di progettazione della macchina, attraverso delle prove sperimentali. Questo confronto, fra simulazione dinamica e prova sperimentale, si poneva l’obbiettivo di validare le assunzioni fatte in sede di progettazione, in particolare per quel che riguarda il dimensionamento dei motori, il dimensionamento del sistema di controllo e le misurazioni riguardanti l’assorbimento e la generazione di corrente, ai fini di impostare un sistema di recupero energetico.
Per raggiungere tali obbiettivi, il lavoro è stato organizzato in una fase iniziale di raccolta dei dati derivanti dalla progettazione della macchina, utili al dimensionamento del sistema meccatronico, una seconda fase di progettazione, hardware e software, in cui si sono definiti i dispositivi, quali sensori, motori, azionamenti, unità di controllo e tutto il materiale necessario al loro funzionamento
Relatori
Anno Accademico
Tipo di pubblicazione
Numero di pagine
Corso di laurea
Classe di laurea
Aziende collaboratrici
URI
![]() |
Modifica (riservato agli operatori) |
